转轮除湿机在许多工业生产中有明显的应用,尤其是在金属冶炼行业,对此,提灵特转轮除湿机边肖从转轮除湿机着手处理故障原因,并为安全操作指出了相应的改进方法,为以后购买、使用和维护效果设备提供了理论依据。
离心机主要由转子和定子组成,包括转子叶轮和轴,叶轮上有叶片,此外还有平衡盘和一部分轴封,转轮除湿机离心机的主体是机壳(筒体),定子上还有扩散器、弯管、回流装置、出气管、排气管和部分轴封。
当叶轮高速旋转时,气体随之旋转,在离心力的作用下,气体被抛入后扩压器,在叶轮处形成真空区。这时,新鲜空气进入叶轮,叶轮不停的旋转,气体不停的吸出和甩出,从而保持气体的持续流动。
转轮除湿机通过动能的变化来增加气体的压强,当带叶片的转子旋转时,叶片带动气体旋转并向气体做功,从而获得动能,进入定子部分后,由于定子膨胀,速度能压头转化为所需压力,速度降低,压力升高。
同时在定子部分的引导下进入下叶轮继续增压,蕞后从蜗壳排出。对于每一个转轮除湿机,为了满足设计要求的压力,每一个转轮除湿机都设置了无限多的级和段。
故障表现:转轮除湿机车跳闸后,现场观看报警记录,显示“末级温度过高”。复位后,检查无异常,并开始运行。
分析处理:根据查询转轮除湿机运行参数趋势,跳闸前电流降至55安培,一、二级叶轮振动,IGV和放空阀一起工作,排汽压力曲线波动。同时,检查10KV电压的趋势。
这一时期的电压从10.22KV下降到9.46KV,这一时期电网电压处于低电压状态。可以判断当电流降到55安培时,已经进入转轮除湿机浪涌保护区。在此期间,发生转轮除湿机浪涌现象,导致机组保护跳闸。
故障:转轮除湿机启动跳闸,到现场看跳闸记录,显示末级入口温度高报警,喘振报警。进气过滤器和排气的现场检查显示无异常。然后进行两次启动试运行,均在启动后约5-10s出现喘振,随后报警停机。(启动后约5s,显示器显示系统压力迅速升至4bar,入口导叶开度为0个点)。
故障排除:对转轮除湿机进口导叶和放空阀进行解体检查和动作试验,进口导叶叶片无卡涩现象,动作正常;检查排气阀阀板动作,无脱落或卡涩现象;检查进气滤清器灰尘较多的外层滤板,滤板比较干净;更换进气滤芯,并对空气消声器进行现场检查,发现下部有喷水痕迹等异常情况;启动前,启动前手动盘车,然后试车。机器启动并正常运行。
综合分析及预防:喘振的停机故障因素主要是进气过滤器滤芯脏;排气消声器处的冷凝物积聚导致排气堵塞(另一方面,考虑级间冷却器排水不良或冷却器本身泄漏)。
转轮除湿机在许多工业生产中有明显的应用,尤其是在金属冶炼行业,对此,提灵特转轮除湿机边肖从转轮除湿机着手处理故障原因,并为安全操作指出了相应的改进方法,为以后购买、使用和维护效果设备提供了理论依据。
离心机主要由转子和定子组成,包括转子叶轮和轴,叶轮上有叶片,此外还有平衡盘和一部分轴封,转轮除湿机离心机的主体是机壳(筒体),定子上还有扩散器、弯管、回流装置、出气管、排气管和部分轴封。
当叶轮高速旋转时,气体随之旋转,在离心力的作用下,气体被抛入后扩压器,在叶轮处形成真空区。这时,新鲜空气进入叶轮,叶轮不停的旋转,气体不停的吸出和甩出,从而保持气体的持续流动。
转轮除湿机通过动能的变化来增加气体的压强,当带叶片的转子旋转时,叶片带动气体旋转并向气体做功,从而获得动能,进入定子部分后,由于定子膨胀,速度能压头转化为所需压力,速度降低,压力升高。
同时在定子部分的引导下进入下叶轮继续增压,蕞后从蜗壳排出。对于每一个转轮除湿机,为了满足设计要求的压力,每一个转轮除湿机都设置了无限多的级和段。
故障表现:转轮除湿机车跳闸后,现场观看报警记录,显示“末级温度过高”。复位后,检查无异常,并开始运行。
分析处理:根据查询转轮除湿机运行参数趋势,跳闸前电流降至55安培,一、二级叶轮振动,IGV和放空阀一起工作,排汽压力曲线波动。同时,检查10KV电压的趋势。
这一时期的电压从10.22KV下降到9.46KV,这一时期电网电压处于低电压状态。可以判断当电流降到55安培时,已经进入转轮除湿机浪涌保护区。在此期间,发生转轮除湿机浪涌现象,导致机组保护跳闸。
故障:转轮除湿机启动跳闸,到现场看跳闸记录,显示末级入口温度高报警,喘振报警。进气过滤器和排气的现场检查显示无异常。然后进行两次启动试运行,均在启动后约5-10s出现喘振,随后报警停机。(启动后约5s,显示器显示系统压力迅速升至4bar,入口导叶开度为0个点)。
故障排除:对转轮除湿机进口导叶和放空阀进行解体检查和动作试验,进口导叶叶片无卡涩现象,动作正常;检查排气阀阀板动作,无脱落或卡涩现象;检查进气滤清器灰尘较多的外层滤板,滤板比较干净;更换进气滤芯,并对空气消声器进行现场检查,发现下部有喷水痕迹等异常情况;启动前,启动前手动盘车,然后试车。机器启动并正常运行。
综合分析及预防:喘振的停机故障因素主要是进气过滤器滤芯脏;排气消声器处的冷凝物积聚导致排气堵塞(另一方面,考虑级间冷却器排水不良或冷却器本身泄漏)。